焦?fàn)t地面除塵站斷定了裝煤、導(dǎo)焦"二分式"的計(jì)劃,確保裝煤煙氣不進(jìn)入地面站,保證裝煤荒煤氣回收應(yīng)用。新建袋式除塵器設(shè)施導(dǎo)焦除塵應(yīng)用,改革現(xiàn)有爐頂消煙除塵車,選擇裝煤煙氣導(dǎo)入相鄰結(jié)焦末期碳化室的技巧。改革后的裝煤導(dǎo)焦體系完整能滿足搗固焦?fàn)t的除塵。
1、焦?fàn)t地面除塵站增添陣發(fā)性高溫?zé)煔饫鋮s分別阻火器
為維護(hù)布袋,增添焦化爐除塵體系的安全性,在出焦煙氣被捕集到通風(fēng)槽,進(jìn)入除塵器之前,增添陣發(fā)性高溫?zé)煔饫鋮s分別阻火器,下降煙氣溫度,增添體系的防護(hù)功效。
2、焦?fàn)t地面除塵站攔焦車液壓體系改革
采取了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度進(jìn)步了液壓缸的運(yùn)行速度。在液壓站油箱外增添了液壓油站外冷卻循環(huán)體系,下降了液壓站的工作溫度。調(diào)換了液壓把持體系的全體元件。針對機(jī)械限位開關(guān)觸壁失靈的現(xiàn)象,應(yīng)用了磁接近開關(guān)作為限位,并對室外線纜進(jìn)行了防火處置。由于工藝的不同,液壓站地位由爐頂改至第三軌外側(cè),大大下降了紅焦對液壓站的烘烤。
3、焦?fàn)t地面除塵站預(yù)噴涂、排灰、噴吹體系改革
改革后裝煤煙氣不再進(jìn)入地面站,因此預(yù)噴涂體系失去作用,預(yù)噴涂體系所存在的問題都不存在了。脈沖噴吹閥采取了進(jìn)口產(chǎn)品,增大了緊縮空氣管徑,進(jìn)步了噴吹裝備的工作穩(wěn)固性,改良了噴吹后果。箱體雙層排灰閥電磁閥全體采取進(jìn)口產(chǎn)品,在試運(yùn)行期間工作穩(wěn)固。將原CaCO3粉噴涂料改為導(dǎo)焦粉噴涂,采取雙管路多點(diǎn)噴涂,在原有一條噴吹管路的基本上新增一條噴吹管路。依附出焦風(fēng)機(jī)高速時(shí)發(fā)生的負(fù)壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進(jìn)行混雜,增添灰粉的流動(dòng)性,以利于下灰。通過實(shí)際運(yùn)行,后果比擬顯明,下灰口處基礎(chǔ)無積灰現(xiàn)象,灰料能夠徹底地排到刮板機(jī)內(nèi),保證了可燃物快速排到倉外,克制了碳在倉內(nèi)產(chǎn)生氧化反映,打消了倉內(nèi)著火的可能性。
地面站除塵裝置重要由除塵器本體、頂部脈沖噴吹裝置、聲波清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置組成。這套焦?fàn)t除塵器的灰料助卸采取了新型的超聲波清灰裝置,能夠有效地肅清布袋及倉內(nèi)壁表面的灰料。增添了汽水換熱裝置,在除塵倉外表進(jìn)行了保溫處置,用熱水介質(zhì)對除塵器進(jìn)行保溫處置,避免了含水量較高的裝煤煙氣在除塵倉內(nèi)析出水分,防止煙灰在倉內(nèi)板結(jié),加強(qiáng)了煙灰的流動(dòng)性。
焦?fàn)t地面除塵站體系改革后應(yīng)用后果
1、采取地面除塵站體系除塵,下降了煉焦?fàn)t生產(chǎn)區(qū)域的粉塵濃度,凈化了工人生產(chǎn)操作環(huán)境,焦?fàn)t粉塵治理到達(dá)了煉焦行業(yè)和國度環(huán)保排放尺度。
2、體系經(jīng)過工藝改良后,進(jìn)步了體系穩(wěn)固性和安全性,沒有產(chǎn)生任何事故。
3、由于操作把持簡略有效,延伸了體系裝備的應(yīng)用壽命,特殊是布袋應(yīng)用時(shí)光的延伸。該體系應(yīng)用18個(gè)月沒有調(diào)換過布袋,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。
4、該體系變頻技巧的勝利利用,既節(jié)儉了用電費(fèi)用,又保證了體系干管吸力的穩(wěn)固,對全部焦化廠焦?fàn)t除塵器站體系安全穩(wěn)固運(yùn)行起到了要害作用。