由于袋式除塵器已有很好的除塵效果,如果增設預荷電部分,會使運行和管理更為復雜, 所以電袋除塵器總的說是研究成果不少,而新建電袋除塵器工程應用不多。由于單一的靜電除 塵器煙氣排放難于達到國家規定的排放標準,所以把電除塵器改造成電袋除塵器的工程實例很 多,在水泥廠、燃煤電廠都有成功經驗。依筆者之見,電袋復合除塵器適用于電除塵器改造工 程中。
(1)如何保證姻塵流經整個電場,提高電除塵部分的除塵效果。煙塵進人電除塵部分,以 采用臥式為宜,即煙氣采用水平流動,類似常規臥式電除塵器。但在袋除塵部分,煙氣應由下 而上流經濾袋,從濾袋的內腔排入上部凈氣室。這樣,應采用適當措施使氣流在改向時不影響 煙氣在電場中的分布。
(2)應使煙塵性能兼顧電除塵和袋除塵的揮作要求。煙塵的化學組成、溫度、濕度等對粉 塵的電阻率影響很大,很大程度上影響了電除塵部分的除塵效率。所以,在可能條件下應對煙 氣進行調質處理,使電除塵器部分的除塵效率盡可能提高。袋除塵部分的煙氣濕度,-•般應小 于20CTC、大于130X:(防結露糊袋)。
(3)在同一箱體內,要正確確定電場的技術參數,同時也應正確地選取袋除塵各個技術參 數。在舊有電除塵器改造時,往往受原殼體尺寸的限制,這個問題更為突出。在“電?袋”除 塵器中,由于大部分粉塵已在電場中被捕集,而進入袋除塵部分的粉塵濃度、粉塵細度、粉塵 顆粒級配等與進人除塵器時的粉塵發生了很大變化。在這樣的條件下,過濾風速、淸灰周期、 脈沖寬度、噴吹壓力等參數也必須隨著變化。這些參數的確定也需要慎重對待。
(4)如何使除塵器進出口的壓差(即阻力)降至lOOOPa以下。除塵器阻力的大小,直接 影響電耗的大小,所以正確的氣路設計,是減少壓差的主要途徑。
有一臺用于水泥窯的70m2三電場電除塵器處理風量180000m3/h。由于種種原因,使用 效果不甚理想,根據靜電過濾復合工作的原理,把它改造成靜電濾袋除塵器,即保留比較好電 場,把二、三電場改為袋式除塵,改造后使用情況很好,能滿足極為嚴格的環保要求。
(1)除塵器的改造’除塵器是在保持原殼不變的情況下進行改造,包括保留比較好電場和 進、出氣喇叭口,氣體分布板、下灰斗、排灰拉鏈機等。
煙氣從除塵器進氣喇叭口引人,經兩層氣流分布板,使氣流沿電場斷面分布均勻并進入電
場,煙氣中的粉塵約有80%?90% 被電場收集下來,煙氣由水平流動 折向電場下部,然后從下向上運動, 通往6個除塵室。含塵煙氣通過濾 袋外表面,粉塵被阻留在濾袋的外 部,干凈氣體從濾袋的內腔流出, 進人上部凈化室,然后匯人排風管 排出。
除塵器的氣路設計至關重要, 它的正確與否關系到設備的阻力大 小,即關系到設備運行時的電耗大 小。除塵器的結構見圖6-46。
(2)電除塵部分的技術性能參數
①電場斷面:70m2,極板高度為9m,通道數為19個。
②同極間距:400mm,電場長度為4m。
③極板型式:C型,電暈線型式為RS線。
④兩極清灰均采用側部撓臂錘打。
⑤配用電源:GGAJ 0. 6A、72kV。
⑥電場風速:0.95m/s,除塵極板投影面積為138m2。
(3)濾袋除塵部分的結構性能
①室數:6。
濾袋:規格料60mmX6500mm,數量1248條。
材質:GORE-TEX薄膜,PTFE處理玻纖織物濾料,單位重量為570g/m2。
②脈沖閥:規格GOYEN淹沒閥,數量為78個。
③離線閥為6個。
④總過濾面積:4077m2。
⑤過濾風速:在線時為0. 98m/min,離線時為1. 13?1. 23m/min。
⑥壓縮空氣機:2臺。
(4)風機改造參數靜電除塵器改造為“電-袋”除塵器后,由于濾袋阻力較電除塵高, 所以原有風機的風壓需提髙。為滿足增產的需要,風機風量也有所提高。
原內機型號為Y4-73-20D,.風量為1806050m3/h,風壓為998Pa,轉數為580r/min,電機 功率95kW。改造后的電機轉數為960r/miri,電機功率為460kW。風壓、風量相應提髙。
(5)除塵效果除塵器的靜電除塵部分的電場操作電壓穩定在50?55kV,濾袋除塵部分 的清灰壓力0.24MPa,脈沖寬度0.1?0.2s可調,脈沖間隔時間為5?30s,淸灰周期暫定 14min0經測定,煙囪排放濃度(標)均低于30mg/m3,達到預期效果。
實踐表明電-袋除塵器具有以下優點。
①排放濃度可以長期、穩走地保持在30mg/m3 (標)以下,滿足對環境質量有嚴格要求 的地區使用。
②由于煙氣中的大部分粉塵在電場中被收集,除塵器的氣路設計合理,除塵器的總壓力 降可以保持在700?900Pa之間,使除塵器的運行費用遠遠低于袋式除塵器。
③電-袋除塵器特別適用于舊靜電除塵器的改造。在要求排放濃度(標)小于30mg/m3 時,改造投資可低于單獨采用靜電除塵器或袋式除塵器。